[ 藍豐生化 馬裕樓, 2018-01-09 ]
鄧勝吉,三車間主任助理,碩士研究生。自2015年4月分管苯霜萬工段“三小”產(chǎn)品以來,在本職工作崗位上充分發(fā)揮自己的聰明才智,利用自己所學(xué)專業(yè)知識不斷的對多個產(chǎn)品進行技術(shù)改造和環(huán)保治理。
2016年9月,乙霉威產(chǎn)品曾出現(xiàn)外觀顏色不均現(xiàn)象,他急公司所急,在生產(chǎn)各個環(huán)節(jié)查找原因,并及時按照公司領(lǐng)導(dǎo)意圖大膽的將乙霉威干燥由滾筒式改為耙式干燥進行實驗,在實驗階段乙霉威產(chǎn)品出現(xiàn)造粒、水分不合格等問題,他通過跟班作業(yè)摸索掌握現(xiàn)場第一手生產(chǎn)試驗數(shù)據(jù),最終干燥過程出現(xiàn)的問題逐一得到解決,現(xiàn)在產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)定。
鑒于乙霉威干燥試驗的成功及考慮到公司所處的環(huán)保壓力,在年初他又對苯菌靈產(chǎn)品在節(jié)能降耗及離心、干燥過程中出現(xiàn)的辣眼問題進行技術(shù)改造和環(huán)保治理。改造過程千回百轉(zhuǎn),但效果并不明顯,此時他對此次技改感到了絕望。但他沒有灰心喪氣,通過他的冷靜思考和在現(xiàn)場的細(xì)致觀察,一個現(xiàn)象引起了他的注意,就是系統(tǒng)真空壓力特別大,而回收溶劑特別小,立刻感覺系統(tǒng)不正常。他開始對系統(tǒng)壓力進行逐段排查,通過排查發(fā)現(xiàn)干燥器內(nèi)真空很小,二級冷凝器內(nèi)有結(jié)晶物將冷凝器堵塞。經(jīng)對二級冷凝器疏通后再進行干燥,發(fā)現(xiàn)該批成品內(nèi)顆粒很少,針對冷凝器結(jié)晶造成堵塞等問題,將冷凝器由石墨冷凝器改為列管冷凝器,同時將鹽水改為循環(huán)水冷凝,問題逐一解決后苯菌靈耙式干燥出來的產(chǎn)品已得到客戶的認(rèn)可,從第1批干燥試驗到產(chǎn)品被客戶認(rèn)可用了整整1個月的時間。
通過多次技改,工人的操作環(huán)境得到明顯改善,現(xiàn)場及周圍辣眼現(xiàn)象已經(jīng)消除,減輕了公司的環(huán)?!叭龔U”治理壓力,同時原料消耗也有不同程度的降低,其中二氯乙烷由380kg/T降為80kg/T,苯菌靈生產(chǎn)成本大約降1500—2000元/T,為公司的經(jīng)濟效益作出了突出貢獻。更為重要的是在環(huán)保壓力日益增大的環(huán)境下,多種產(chǎn)品技改試驗的成功為公司類似產(chǎn)品生產(chǎn)優(yōu)化提供了借鑒意義和重要參照。